3月7日,國家能源集團焦化公司巴彥淖爾洗煤廠對原煤破碎機、旋流器、介質(zhì)桶進行了技術(shù)改造,通過在溜槽底部增緩沖翻板、在旋流器上安裝壓力傳感器、在稀介質(zhì)桶中增加盲板等,進一步提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性。
一直以來,該廠原煤破碎機物料垂直下落沖擊強度較大,極易導致膠帶機帶面磨損嚴重、托輥更換頻繁、物料二次揚塵大等問題,嚴重影響生產(chǎn)安全,為了解決垂直溜槽缺陷給生產(chǎn)帶來的隱患,該廠成立了技改工作領(lǐng)導小組和QC攻關(guān)小組,在原有垂直溜槽沖擊部位安裝緩沖板,避免下落的煤塊直接沖擊皮帶,有效降低了落煤對膠帶機帶面的磨損程度,進而延長了膠帶托輥的使用壽命。此外,該廠還在旋流器上加裝壓力傳感器,并將壓力傳感器的模擬信號輸入到PLC,通過改寫程序和集控畫面將壓力值顯示在集控畫面上,這樣一來集控員便可以隨時掌握旋流器入料情況,以便異常情況下及時做出處理,不僅降低了設(shè)備故障率,而且實現(xiàn)了設(shè)備的自動化操作。在稀介質(zhì)桶中增加盲板,即將直徑較小的垂直上升流管直徑加大,使停機后淺槽內(nèi)部液體能夠迅速返回至介質(zhì)桶或稀介質(zhì)桶,并在管道上增加三通和盲板,從便于及時處理管道堵塞問題。經(jīng)過以上改造后,合格介質(zhì)回料效果明顯提高,不僅減少了原料的消耗,同時提高了分選效果和生產(chǎn)效率。
不僅在設(shè)備技改方面,該廠在工藝優(yōu)化、管理創(chuàng)新方面也不斷出智出力,把好原料煤入洗質(zhì)量和效率關(guān),全力保障洗煤廠生產(chǎn)穩(wěn)定,為下游工序提供穩(wěn)定的精煤供應(yīng)。